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冶河大橋大直徑灌注樁施工技術(shù)

   2005-11-06 網(wǎng)友推薦 王曉明 8210

1 工程概況

冶河大橋位于河北省井陘縣境內(nèi),是連接井陘縣東西兩大動脈307國道和石太高速公路的連接線完善工程。全長550米,寬18米,雙向四車道。線路起點位于縣城微礦路上,與307國道形成菱形立交,然后跨越307國道、冶河、石鐵分局井陘鐵路貨場及石太鐵路正線,終點與石太高速公路連接。全橋設(shè)計為直線,15墩2臺,基礎(chǔ)為Φ1.8m和Φ1.5m樁基礎(chǔ),上部采用裝配式預(yù)應(yīng)力砼簡支梁,橋跨布置為1*30m+1*40m+9*30m+3*40m+1×50m+1×40m,共計16孔128片梁。1#~15#墩采用Φ1.8m端承樁35根計604延米,0#、16#橋臺采用Φ1.5m端承樁16根計320延米。樁端支承于破碎的弱風化白云質(zhì)灰?guī)r層上,樁底嵌入巖層深度大于1.7m以上,樁身為C25普通硅酸巖混凝土。

橋址處地層主要為填土、卵石及奧陶系中統(tǒng)白云質(zhì)灰?guī)r。自上而下分為3層,分別如下:

a 素填土:褐黃色,稍濕~濕,稍密~密實。土質(zhì)不均,成分以粉土為主,夾粉質(zhì)粘土薄層。該層在河槽地段缺失,在307國道附近厚2~3m,在5#、6#孔地帶厚7m左右,層底標高209.91~213.18m。

b 卵石:雜色,中密~密實。卵石成分以灰?guī)r、砂巖為主,一般粒徑5~15cm,局部含大量漂石,充填物為礫石、砂粒及粘粒土,層厚11.60~16.20m,層底標高195.45~199.70m,容許承載力[σ]=400~600kPa。

c 弱風化白云質(zhì)灰?guī)r:灰色,隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),中厚層狀構(gòu)造。巖石不完整,有溶蝕跡象,規(guī)模較小,裂隙發(fā)育,其間局部充填粘性土,巖溶發(fā)育厚度一般在基巖面下2.00~3.00m,容許承載力[σ]=1500~2500kPa。

2 施工方案的選擇

由于地質(zhì)情況復(fù)雜,且冶河為季節(jié)性河流,根據(jù)地質(zhì)勘察報告,自然地表下8~10m以下富含地下水,且裂隙貫通,滲透速度較快,其上均為砂卵石層,干燥無水,易坍塌。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,整體河床干涸,僅10#、11#墩位于主河槽處有少量流水。通過多種方案經(jīng)濟分析比較,決定采用人工挖孔與沖擊鉆成孔相結(jié)合的施工方案。即從自然地坪開始先進行人工挖孔作業(yè)(混凝土護壁),至8~10m左右(地下水位線處),然后采用沖擊鉆進行泥漿護壁機械成孔。樁身砼采用導(dǎo)管水下灌注。

3 關(guān)鍵技術(shù)

3.1 人工挖孔

根據(jù)樁直徑大,土質(zhì)較松散,為沖積卵石土層,地表以下8~10m內(nèi)無水(地質(zhì)勘測報告),上部采用人工挖孔方法施工。:

3.1.1 平整場地、定樁位

在施工現(xiàn)場的控制網(wǎng)及高程復(fù)測完畢之后,利用各控制點首先放出橋中心線及橋中心控制樁;然后利用橋中心控制樁為控制點用經(jīng)緯儀及測距儀精確定出各樁位中心樁,并對已定樁位采取釘圍板或磚砌的方式精心保護。開挖前在樁孔周圍釘鋼筋頭將中心樁引出樁孔外,待挖至1m深澆注護壁砼后再將其引至護壁上,同時在護壁上打出控制標高對挖深及樁長進行控制。

3.1.2 安裝提升系統(tǒng)

提升架采用三角轆轤,將其置于樁孔之上,并將腳架的三條腿埋入土中不得少于30cm,以保證在使用過程中架子不會傾覆,埋完后在支腿周圍壓上重物。

3.1.3 樁孔挖土1m深并清底

中心樁位引護完畢后,用人工從上至下逐層開挖??變?nèi)挖土人工用鍬、鎬進行,首先用鎬對土進行松動,然后用鍬將土翻起。如遇卵石及大量漂石時,用鑿石機將其松動破碎后再挖。當挖至1m深時對樁底進行清理,將松動土全部鏟起放入桶中,通過提升轆轤將余土提出樁孔外直至清完。

3.1.4 綁扎一節(jié)鋼筋

孔底清理干凈并將余土運出后,開始綁扎護壁鋼筋。先在樁孔壁上劃出加強鋼筋的位置,然后打入相應(yīng)數(shù)量的鋼筋頭并將橫向加強筋固定其上;加強筋固定后,開始綁扎豎向筋,鋼筋設(shè)置為φ8@200,采用鐵絲梅花綁扎法進行。

3.1.5 支一節(jié)模板

模板采用一節(jié)組合工具內(nèi)定型鋼模板,用尺寸350×900mm弧形鋼模及拼裝板組成,用U形卡連接,上下各設(shè)一道兩半圓的8號槽鋼內(nèi)箍頂緊,不另設(shè)支撐,以便井下作業(yè),拆上節(jié)支下節(jié),如此循環(huán)。

3.1.6 澆一節(jié)護壁砼

護壁厚15cm(允許誤差±30mm),采用C20砼,砼護壁縱向搭接10cm。為保證接縫嚴密,砼在澆注過程中振搗密實,上部100mm高澆灌口澆注完畢后用砼堵塞,防止有地下水沖壞土壁。砼澆注過程中,隨時用小錘敲擊模板外側(cè)以檢查砼是否澆注到位。

3.2 機械成孔

根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況,為克服大粒徑卵石、漂石層的鉆孔困難,選用CZ-30型沖擊鉆機。對于Φ1.5m樁采用外徑1.5m十字型沖錘一次成孔,Φ1.8m樁采用二次成孔工藝,即先用外徑1.5m十字型實心沖錘沖擊成孔,再用外徑1.8m圓筒空心沖錘擴孔到設(shè)計孔底,用圓形掏渣筒掏渣,并選用合理的鉆進參數(shù)。

3.2.1 護壁技術(shù)

(1)泥漿的配制 由于地下水位下砂卵石層較厚且含大量漂石,造成沖孔困難且孔壁易坍塌,泥漿易漏失,因此制備高質(zhì)量的泥漿顯得尤為重要。本工程采用優(yōu)質(zhì)粘土造漿,另外摻入孔中泥漿量0.1%~0.4%的純堿,它可以有效的提高泥漿性能指標,使粘土顆粒進行分散而不易凝結(jié),為粘土吸收外界的正離子顆粒提供了條件,并可增加水化膜厚度,提高泥漿的膠體率和穩(wěn)定性,降低失水率。

(2)設(shè)置泥漿循環(huán)系統(tǒng) 根據(jù)工程實際,本工程設(shè)置沉淀池及泥漿池,以使掏渣筒排渣后泥漿中的鉆渣可充分沉淀。泥漿可以回流循環(huán)使用。并配備BW-160型泥漿泵一臺,以便及時補漿并隨鉆進要求改善泥漿性能。

3.2.2 施工過程控制

(1)鉆機定位時利用人工挖孔施工所形成上部鋼筋砼護壁代替鋼


表1 泥漿性能技術(shù)指標

相對密度

粘度(s)

含砂率(%)

膠體率(%)

穩(wěn)定性(g/cm)

1.3~1.5

26~28

<4

>95

<0.03

護筒進行定位導(dǎo)向,并保持泥漿面。沖擊成孔過程中采取分離樁位、交錯布置,以防止沖擊振動使鄰孔壁坍塌或影響鄰孔剛灌注砼的凝固,相鄰孔沖擊施工時必須待鄰孔砼灌注完畢24h或砼壁強度達到2.5MPa后,方可開鉆。

(2)開鉆前在孔內(nèi)投入粘土,并加適量粒徑不大于15cm的小片石,頂部拋平,用小沖程1m沖砸,泥漿比重1.2-1.5,鉆進0.5-1.0m再回填粘土,繼續(xù)以小沖程沖砸,如此反復(fù)二、三次,必要時多重復(fù)幾次。

(3)在砂卵石層中沖孔時,采用中、高沖程2-4m沖砸,泥漿比重1.3左右,并及時掏渣。進入基巖后,采用低錘沖擊或間斷沖擊,當發(fā)現(xiàn)偏孔時應(yīng)回填片石至偏孔上方300mm-500mm處,然后重新矯正沖孔。

(4)沖擊過程中遇到探頭石,采用十字形鉆頭(焊接合金鋼)低錘密擊間斷沖擊的辦法,清除障礙,同時嚴禁沖錘重擊,防止出現(xiàn)坍孔。

(5)鉆進過程中要經(jīng)常檢查并及時調(diào)整泥漿性能。如泥漿稠度太大則由于阻力作用影響鉆頭進尺速度,且易發(fā)生樁孔偏移;泥漿稠度太小,則鉆渣難以充分懸浮,造成掏渣困難,且難以起到護壁作用。

(6)沖孔時仔細查看鋼絲繩的回彈和回轉(zhuǎn)情況。耳聽沖擊聲音,借以判別孔底情況。鉆進時隨著進尺快慢及時放松主鋼絲繩,防止打空錘現(xiàn)象。鉆機正常工作時,每沖擊1次,沖擊梁上緩沖彈簧響1聲,如果出現(xiàn)2次響聲,即為打空錘,此種現(xiàn)象容易損壞機具,故沖孔過程中必須隨時檢查。

(7)當孔內(nèi)泥漿含渣量增大時,將鉆速減慢,并及時抽渣,抽渣時可采取以下措施:

a抽渣筒放到孔底后,要在孔底上下提放幾次,使多進些鉆渣,然后提出。

b采用孔口放細篩子或承渣盤等方法,使過篩后的泥漿流回孔內(nèi)。

(8)為保證孔型正直,每鉆進4-5m深度檢孔一次。檢孔器用鋼筋制成,其高度為鉆孔直徑4倍,直徑與鉆頭直徑相同。更換鉆頭前,先經(jīng)過檢孔,并要將檢孔器檢到孔底方可投入新鉆頭。

(9)按照設(shè)計要求,樁端入巖深度必須在1.7m以上,為確保入巖深度,保證樁端承載力,進入基巖后每鉆進100-500mm清孔取樣一次(非樁端持力層為300-500mm;樁端持力層為100~300mm)以備終孔驗收。

3.3 清孔及鋼筋籠就位

本工程大直徑樁均為嵌巖樁,必須清除孔底沉渣才能保證單樁承載力,因此本工程采用了二次清孔工藝。

3.3.1 首次清孔 樁身成孔后經(jīng)驗收合格,首先用沖擊鉆頭泛漿,掏渣筒清孔,直到孔內(nèi)泥漿比重控制在1.1~1.2之間,沉渣厚度小于5cm。

3.3.2 鋼筋籠就位

(1)將驗收合格的鋼筋籠運至孔口,運輸過程中要防止變形;


(2)采用16T吊車吊裝鋼筋籠入孔。吊裝鋼筋籠采用專用鋼絲繩并帶[16扁擔,吊裝時要對稱吊點,吊點處加強,吊鉤垂直于籠子中心,保證鋼筋籠垂直下入孔內(nèi)。

(3)由于本工程鋼筋籠頂標高均在自然地面下,深度各樁不一樣,根據(jù)情況籠頂設(shè)置吊筋將鋼筋籠懸掛于孔口[16槽鋼橫擔上并用鋼管在孔口固定定位,以防止其偏位并發(fā)生浮籠現(xiàn)象。

3.3.3 二次清孔

本橋采用抽漿法進行二次清孔,可以有效地清除孔底沉渣。用空氣吸泥機清孔注意事項:

(1)高壓風管沉入導(dǎo)管內(nèi)的入水深度應(yīng)大于鉆孔內(nèi)水頭到出漿口高度的1.5倍,一般不宜小于15m,但不必沉至導(dǎo)管底部附近。鋼筋骨架須在導(dǎo)管吊入之前先放入。

(2)開始工作時應(yīng)先向孔內(nèi)供水,然后送風清孔。停止清孔時應(yīng)先關(guān)氣后斷水,以防水頭降低造成坍孔。

(3)送風量大小與鉆孔深度及導(dǎo)管內(nèi)徑有關(guān)。本工程導(dǎo)管內(nèi)徑為25cm,送風量需20m3/min,風壓(MPa)可按公式H/100+0.05計算,H為風管口入水深度(m)。

(4)當孔底沉淀較厚且堅實時,可適當加大送風量(送風量大則沉渣上升的速度也大,沉渣易被吸上),并搖動導(dǎo)管,改變導(dǎo)管在孔底的位置。

(5)清孔過程中必須始終保持孔內(nèi)原有水頭。如孔較深,則中途宜停頓片刻,待孔內(nèi)上部懸浮鉆渣均勻沉淀后,再送風清孔一次。當風管口設(shè)置很低,在清孔過程中不能保持孔口水頭時,不可馬上停止送風,先將風管或?qū)Ч芴嵘欢ǜ叨炔磐V顾惋L,以免稠漿渣將風管口堵塞。

3.4 水下砼灌注

清孔完畢應(yīng)立即進行水下灌注樁身混凝土,利用清孔用導(dǎo)管安裝初灌斗直接灌注,可縮短灌注時間。

3.4.1 混凝土配合比設(shè)計

水下砼施工必須進行專門的配合比設(shè)計。本工程采用C25普通硅酸鹽砼,摻入適量DH4B緩凝高效減水劑。其配合比如表2所示。

表2 C25水下普通硅酸鹽砼配合比

材料名稱

水泥

(32.5級)

砂子

石子

DH4B緩凝高效減水劑

坍落度(mm)

材料用量(kg/m3)

450

710

1065

190

lang=EN-US style='font-family:宋體'>3.6

200

3.4.2 準備工作及澆注

(1)本工程采用內(nèi)徑250mm導(dǎo)管澆注水下砼,接頭采用絲扣連接,用“O”形橡膠圈密封,嚴防漏水。下導(dǎo)管前進行水密性檢查,檢驗水壓為0.6~1.0MPa,不漏水為合格。

(2)首盤砼用量經(jīng)計算為4.4m3,灌注前先配制0.3 m3水泥砂漿放入初灌斗,并用隔水塞(用砂球制成,外徑比導(dǎo)管內(nèi)徑小2~3cm,鐵絲綁扎牢固)封住初灌斗底,備足初灌砼,剪斷鐵絲使砼靠自重流入孔底。

(3)首盤砼灌注埋管深度不得小于1m,澆注過程中導(dǎo)管在砼中的埋深控制在2~4m。灌注中經(jīng)常用測錘探測砼面的上升高度,并適時提升,逐級拆卸導(dǎo)管,保持導(dǎo)管的合理埋深。

(4)遇特別情況(局部嚴重超徑、縮徑、漏失層位和灌注量特別大的樁孔等)增加探測次數(shù),同時觀察返水情況,以正確分析和判斷孔內(nèi)的情況。

(5)澆注水下砼的最后砼面高程高出設(shè)計高程80~100cm,以保證鑿除樁頂砼浮渣后滿足設(shè)計要求,確保樁身砼頂質(zhì)量。

(6)砼澆注過程中,及時統(tǒng)計每樁砼澆注量,并計算樁身砼充盈系數(shù),每根樁作砼試塊2~3組,專人填寫水下砼灌注記錄。

3.5 樁基檢測

3.5.1本工程對所施工樁基采用低應(yīng)變方法100%檢測,并根據(jù)設(shè)計院要求對10號b孔及11號b孔進行現(xiàn)場高應(yīng)變檢測,對施工的3號a孔及9號a孔樁身進行了鉆探取芯檢驗。

(1)低應(yīng)變檢測委托河北大地土木工程有限公司進行,所施工30根樁,根據(jù)檢測報告顯示整體樁身質(zhì)量比較完整,除5號b樁為Ⅱ類樁外,其余29根均為Ⅰ類樁,Ⅰ類樁達96.7%。

(2)樁身高應(yīng)變檢測委托河北省建筑工程質(zhì)量檢測中心地基檢測所進行,對所檢測10號b 實測單樁極限承載力值25405KN,11號b實測單樁極限承載力值26152KN。高應(yīng)變檢測完成后將實測數(shù)據(jù)交設(shè)計院復(fù)核驗算均符合設(shè)計要求。

(3)樁身鉆探取芯檢驗委托河北地礦建設(shè)集團二分工司進行,對所檢測3號a樁及9號a樁結(jié)果為:巖芯混凝土級配良好,外觀良好,巖芯采取率98%,破碎帶取出了代表性巖芯。

3.5.2 C25普通硅酸鹽砼試塊90組,經(jīng)石家莊交通局質(zhì)監(jiān)站檢驗評定,均達到設(shè)計要求。

4 經(jīng)濟分析比較

采用上部無水地帶人工挖孔,下部富水地帶機械成孔相結(jié)合的施工方案,既避免了全部用人工挖孔無法全部挖到位、進度慢、危險性大的缺點,又避免了全部用機械成孔速度慢、成本高的缺點,明顯提高了工程進度,并大幅降低了工程成本。經(jīng)綜合測算,有效縮短工期1個月以上,節(jié)約投資12萬元。

 
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